职业经理人的变革经历(49)
三、 局部改革的失利11月新的生产经理黄亮进来后,了解了一周,要求购买两台冲床,要求设计冲模进行加工,并增加两条长流水线,总共估计要花费10万元,生产经理做了项目分析和预算,预计这些设施到位后,三个月后,生产部员工能节约70~80人,生产效率能提高20~30%,经过经理级会议商讨,最后林总同意了方案,李卫要求先购买一台冲床和一条流水线。
购买了冲床后,招聘到冲模工程师,设计了七八套冲模一大半不适用;流水线的生产方式适合大规模量产,通过IE手法对动作进行分解,平衡每个工序的产能,降低物流成本,通常一个产品要持续生产一段时间,员工做到很熟练时才能分解得很精确,但如果是多品种少批量,可能生产才几个小时,IE工程师研究和分解这些步骤都要花上一两天。那就不适合采用流水线生产方式了。
流水线购买后,因为产品换线较快,所以生产工程师工序分解、作业指导书等还来不及做,产品就做完了,结果没起到多大作用。试用了一个多月,最后生产部看到这种情况,决定量大的产品逐步使用流水线,量小的产品依然照原来的方式做。
生产流程的改革并没有带来人员的降低和效率的提高,基本上以半失败告终,不过,工程师开始想办法对冲模进行改进,估计之后在量大的产品上还是能发挥一定的作用。
生产部黄经理进来后,要求对生产部的车间再细分,分成铸造车间、披锋车间、CNC车间、抛丸车间、机加车间、包装车间等6个车间。结果车间分细后,生产各车间的信息沟通出现极大的障碍,自己车间货做完了也及时转到下道工序,下道工序也不去追踪,PMC部一天到晚疲于奔命为之协调。
生产部门分了6个车间后又招了新的主管,新的主管没接受多少企业文化的培训,一些不良的习惯带过来,结果弄得部门之间内部的扯皮严重。
不过,有一项改革效果不错,邹经理辞职后,原加工主管王兴国悟性不错,学习进步非常快,在新的生产经理进来之前曾代理过一段时间的生产经理,他管理上有魄力,对产品也比较熟,新的生产经理将他放在铸造车间进行整改工作。
王兴国铸造车间重点对文件沉淀、员工培训等工作进行了专项整治,公司上下都认为铸造车间在扎扎实实打基础,进步非常快,以前铸造工人除了开机外,都不懂调机,全靠熟练的调机师傅,师傅一走就全盘瘫痪,现在通过文件沉淀,培训,技术工人等级考核等方法,员工的进步很快,开始掌握简单的调机技术。
因此DDK的品质主管到利风进行年度审核后,对铸造车间的进步也是赞扬不已。李卫打算明年将王兴国放到CNC车间花3个月时间进行专项整治。
声明:以上内容来源于网络,如有侵权请联系我们(123@shiyan.com)删除!
页:
[1]